磨床实习报告多篇
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2024-08-18
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【第 1篇】m7120 磨床 告实习报
m7120 磨床实习报告
m7120 磨床实习报告
工作原理
1.主电路:m7120 型平面磨床的主线路有四台电动机,m1 为液压泵电动机,它在工作中起
到工作台往复运动的作用;m2 是砂轮电动机,可带动砂轮旋转起磨削加工工件作用;m3 电
动机做辅助工作,它是冷却泵电动机,为砂轮磨削工作起冷却作用;m4 为砂轮机升降电动
机,用于调整砂轮与工作件的位置。m1、m2 及m3 电动机在工作中只要求正转,其中对冷
却泵电动机还要求在砂轮电动机转动工作后才能使它工作,否则没有意义。对升降电动机
要求它正反方向均能旋转。
控制线路对 m1、m2、m3 电动机有过载保护和欠压保护能力,由热继电器 fr1、fr2、fr3
和欠压继电器完成保护,而四台电动机短路保护则需 fu1 做短路保护。电磁工作台控制线
路首先由变压器 t1 进行变压后,再经整流提供 110v 的直流电压,供电磁工作台用,中间
继电器 ka 起失磁保护作用。
2.指示灯和照明电路:线路中的照明灯电路是由变压器提供 36v 电压,由低压灯泡进行照
明。另外还有 5个指示灯:hl 亮证明工作台通入电源;hl1 亮表示液压泵电动机已运
行;hl2 亮表示砂轮机电动机及冷却泵电动机已工作;hl3 亮表示升降电动机工作;hl4 亮表
示电磁吸盘工作。
3.失磁保护电路:中间继电器并联在整流电源两端,当直流电压过低时,磁力不足以吸稳
被磨工件,中间继电器立即断开控制电路的控制电源,使液压泵电动机 1m 和砂轮电动机
2m 立即停转,从而避免由于电压过低使 yh 磁力吸附不足而导致工件飞出造成事故。
4.磨床的工作原理
①.总电源供给:合上电源总开关 qs1,当电源 380v 正常通入磨床后,线路无故障时,欠
压继电器动作,其常开触点 ka 闭合,为整个电路工作做好准备。
②. 液压泵电动机 1m 的控制:当按下 sb2 按钮后,接触器 km1 的线圈得电吸合,液压泵电
动机开始运转,由于接触器 km1 的吸合,自锁点自锁使 m1 电动机在松开按钮后继续运
行,如工作完毕按下停止按钮 sb3,km1 失电释放,m1 便停止运行。
③. 砂轮电动机 2m 及冷却液 机泵电动 3m 的控制:按下按钮 sb4 后,接触器 km2 便得 吸电
合,此时砂轮机工作,打上刀开关 qs2 接通,冷却泵电动机和砂轮机可同时工作。打下刀
开关 qs2 断开,则停止冷却泵电动机;按下停止按钮 sb5,即可使这两台电动机停止工作。
④. 砂轮升降电动机 4m 的控制:升降运行在工作中,如果需操作升降电动机做升降运动
时,按下点动按钮 sb6 即可升,按下 sb7 即可降;停止升降 ,只要松开按 即可停止工时 钮
作。
⑤. 电磁工作台的控制:如需操动电磁工作台时,把工件放在工作台上,按下按钮 sb8 后
接触器 km5 吸合,从而把直流电 110v 电压接入工作台内部线圈中,使磁通与工件形成封
闭回路因此就把工件牢牢地吸住,以便对工件进行加工。当按下 sb9 后,电磁工作台便失
去吸力。有时其本身存在剩磁,为了去磁可按下按钮 sb10,使接触器 km6 得电吸合,把反
向直流电通入工作台,进行退磁,待退完磁后松开 sb10 按钮即可将工件拿出。
⑥.电源的关断:在磨床工作中,按下控制电路总开关 sb1,可断开 36v 控制电压,控制电
路失电,控制所有电机停止工作。打下总输入开关 qs1 使qs1 关断,关断所有电路的供
电。
四.实习步骤:
①. ②领取实习指导书,对进行的磨床原理图进行学习研究。 .按电路图连接好电路。
③. ④对连接好的电路进行检测,排除故障。 . 通电试验,如果还有故障,则进行修正。
⑤. 老师验收,试验完成。 五、规范线路
①.电线的选用及接线前检查:选用导线首先要保证导线的截面能够承载正常的工作电
流,同时要考虑到由于周围环境温度的影响,要留足余量。在工作前,使用万用表检查机器
②确认已无电源。 . 电气元件安置:电气元件无特殊要求, ③均应垂直固定安装。.美观
原则:接线应排列整齐,清晰,美观,使用扎带扎好,并且剪去多余的扎带.导线绝缘良好,无
损伤。柜门上的线束通常是使用缠绕管保护。可以让线路多拿走走后面,使操作面更清洁
美观。
④.剥线:剥除绝缘层时,不得损坏线芯,线芯和绝缘层端面应整齐并尽可能垂直于线芯
轴心线。线芯上不得有油污、残渣等。剥除导线绝缘应采用专用剥线工具,不得损伤线
芯,也不得损伤未剥除的绝缘,切口应平整。
⑤. 接线:导线与电器元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接
等,均 牢固可靠。 端部无接 的: 插入式接 ,应导线 头对头l取插入式接线板的插接长度;对
环形接头,l取环形接头的长度以适当直线部分。直线部分的长度应按平垫圈半径考虑,
使平垫圈恰好紧靠绝缘切口压在环形接头上,而不压到绝缘层上 。线路连接要逐个分区
的完成,按从上到下,从左到右有序的连接。把复杂的线路简化为多个独立线路连接,不
仅减小错误还可以加快接线速度。
等,均 牢固可靠。 端部无接 的: 插入式接 ,应导线 头对头l取插入式接线板的插接长度;对
环形接头,l取环形接头的长度以适当直线部分。直线部分的长度应按平垫圈半径考虑,
使平垫圈恰好紧靠绝缘切口压在环形接头上,而不压到绝缘层上 。线路连接要逐个分区
的完成,按从上到下,从左到右有序的连接。把复杂的线路简化为多个独立线路连接,不
仅减小错误还可以加快接线速度。
⑥.接地:接地装置的接触面均须光洁平贴,保证良好接触,并应有防止松动和生锈的措
施。带有金属外壳的元件必须接地。保护及工作接地的接地接线柱螺纹的直径应不小于
6mm。专用接地接线柱或接地板的导电能力,至少应相当于专用接地导体的导电能力,且
有足够的机械强度。六.注意事项
①.安装时,必须认真、细致地做好线号的安置工作,不得产生差错。
②.如通道内导线根数较多时,应按规定放好备用导线,并将导线通道牢固地支承住。
③.通电前,检查布线是否正确,应一个环节一个环节地进行,以防止由于漏检而产生通
电不成功。
④.安装整流电路不可将整流二极管的极性接错或漏接散热器,否则会产生二极管和控制
变压器因短路和二极管过热而烧毁。
⑤.必须遵守安全规程,做到安全操作。
七.实习遇到的故障及排除
问题:在检测电路时,我们发现 36v 的控制电路正极和负极短路. 排除:经过对线路的检
测,还是无法解决,重新接了部分线,再次检查开关及导线的好坏,均未发现错误。最后
检测变压器 36v 和0v 输出端,发现电阻为零。才意识到36v 和0v 输出端是变压器线圈的
两个不同点,本来就是连接短路的,只有当通电时,才不会体现短路现象,进而输出 36v
控制电压。 八.实习总结
在大学,有自己动手操作的时间很少,只有在实习的时候才有机会动手操作,提高自己的
动手能力。在这次气控制系统工程m7120 型平面磨床实习过程中,我得到了一些收获。
第一,合作的重要性:在实习过程中,接线的时候,如果一个人接线,可能会因为看错接
点或电路或者理解错误而导致接线失误,容易出现错误,是实习无法很好地完成。我们在
接线的时候会有人在旁边观察,如果出现分歧,就会提醒接线的人可能接线错了,然后一
起讨论,防止接线错误。在检测的.时候,出现了短路问题,大家一起检查题建议,思考
错误会在哪里,一个人可能永远也想不到答案,但经过大家一起提出的可能出错点,并一
一检查,最终找到,只有在变压器通电后才不会出现短路,进而输出 36v 控制电压。这就
是所谓的团结就是力量。
第二.接线经验:在接线过程中也看过别的组的接线,感觉他们的接线就像一团乱麻,看
着眼花缭乱,心情都没了。在我们接线的时
候,我们先想好布置线路,然后可以适当的让线从后面走。这样,前面的线路就清晰多
了,接完线后整个布局干净清晰,一点都不杂乱。接线清晰还有一个很大的好处,就是在
检测故障的时候能比较井然有序的进行,所以我们在排除故障时很容易就解决了,如果一
推乱麻,检查起来就像没头的苍蝇了。
第三.给电气器件布局有条理:在实验时,有条理的器件布局更容易操作。而且我们给每
个操作 元附上 ,使得 表 而易 ,一看就懂,更容易理解。所以 适当单 标签 实验 现显 见 实验时
的添加注释是能很有必要的,不仅操作者更方便操作,观看的人也更容易接受。
摘要:
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