维修验收报告(精选6篇)

VIP免费
3.0 2025-05-21 999+ 41.87KB 12 页 海报
侵权投诉
维修验收报告(精选 6 篇)
维修验收报告 篇 1
维修目的:
通过在地面上对桥架进行检修和起重机运行机构进行重新定
位、安装和调整,彻底解决起重机啃轨现象,保证起重机安全可
靠运行。
维修地点:
贵公司仓库
维修主要内容如下:
1.对拆卸前重要数据进行了勘测,找出了起重机以前严重啃轨的
原因。查出的主要问题有:
⑴.左端被动车轮组右端的两件轴承(型号:7524)损坏严重,
该缺陷造成的车轮摆动量达到 4mm 以上,这是之前起重机严重啃
轨的最主要原因。
⑵.起重机车轮着力点偏差(四个大车轮形成的平面度偏差)不
合格,即右端被动轮高出平面 6mm,这是该车轮始终磨损较轻的原
因,也是之前起重机调整困难和严重啃轨的最主要原因之一。
⑶.右端走台安放减速机处的钢板裂纹长度 300mm,钢板与角
钢连接焊缝裂纹长度超过 1000mm,还存在焊缝漏焊现象,这些缺
陷是造成起重机之前异常震动的主要原因也是啃轨的因素之一。
1
2.运行机构全部部件(含电机、减速机、制动器及相连接的六组联
轴器)拆卸、检修并重新进行了定位、安装、调整。此部分所控制
的项目和指标是严格按技术协议和严于国家标准进行的,主要情
况如下:
⑴.为适应该起重机单向运行距离和总运行距离都较长的特
点,起重机主动侧跨度、被动侧跨度、车轮着力点、主动和被动
侧同一轴线车轮水平相对偏差这五个指标按零偏差进行了控制。
注:起重机跨度的基准是取了车间 14 对钢柱处轨道实际尺寸
的平均值。
⑵.安装之前对同一轴线的车轮直径误差、硬度误差、径向和
端面跳动误差进行了仔细测量和严格控制。其中两组主动车轮组
装配后因直径误差的相对误差和端面跳动误差不合格进行了二次
加工。
⑶.以上和其他指标实际测量数据详见《拉矫跨起重机运行机
构安装记录》
3.对桥架走台、端、司机室结形部分进行了矫正和加
。对减速机安放处的钢板和焊缝裂纹处重点进行了处
4.对大车运行轨道进行了检测,对轨道总直线度、任意 2m 内轨道
直线度和跨度的有问题部分进行了部调整。
5.10 19 日-20 进行了空载和动运行验,起重机运行机构运
行平啃轨、震动和异响等常现象,为保其可靠
使用寿命又进行了精调整。
6.前运行机构存在缺陷:
2
⑴.车轮度应是 150mm,实际是 160mm,轮槽宽度应
100mm 为最实际尺寸是 105mm(车轮度 160mm 时槽宽 110mm),
后注意无论车轮多少槽宽度不要超过 100mm(以 95mm 为最
)。
⑵.轨道总直线度和任意 2m 的直线度与国家标准有差距,
目测对起重机运行影响不大,以后注意观察有机会时由维修
进行调整。
上所该起重机的这次维修合合同要求--比圆满地达
到了预期目的'
维修后车轮寿命析:
⑴.数:机构工作级别 A6 的设计寿命 6400h,按平均次运
90m(最长 150m、最30m)×每班使用 100 次×3班×300
(每年的工作天数),运行速度 70m/min
⑵.计算结果:运行总距离=70m×60 min×6400=26880km
26880km÷(90m×100 次×3)=996天÷300 天=供方维修后
车轮寿命于以上计算寿命
以上所有数据检测是双方共同进行的。主要技术指
马延慕程师
需方代表 供方(青州三盛)代表
件:《拉矫跨起重机运行机构安装记录》
维修验收报告 篇 2
项目地
3
摘要:

维修验收报告(精选6篇)维修验收报告篇1维修目的:通过在地面上对桥架进行检修和起重机运行机构进行重新定位、安装和调整,彻底解决起重机啃轨现象,保证起重机安全可靠运行。维修地点:贵公司仓库维修主要内容如下:1.对拆卸前重要数据进行了勘测,找出了起重机以前严重啃轨的原因。查出的主要问题有:⑴.左端被动车轮组右端的两件轴承(型号:7524)损坏严重,该缺陷造成的车轮摆动量达到4mm以上,这是之前起重机严重啃轨的最主要原因。⑵.起重机车轮着力点偏差(四个大车轮形成的平面度偏差)不合格,即右端被动轮高出平面6mm,这是该车轮始终磨损较轻的原因,也是之前起重机调整困难和严重啃轨的最主要原因之一。⑶.右端走台安放减速机处的钢板裂纹长度300mm,钢板与角钢连接焊缝裂纹长度超过1000mm,还存在焊缝漏焊现象,这些缺陷是造成起重机之前异常震动的主要原因也是啃轨的因素之一。12.运行机构全部部件(含电机、减速机、制动器及相连接的六组联轴器)拆卸、检修并重新进行了定位、安装、调整。此部分所控制的项目和指标是严格按技术协议和严于国家标准进行的,主要情况如下:⑴.为适应该起重机单向运行距离和总运行距离都较长的特点,起重机主动侧跨度、被动侧跨度、车轮着力点、主动和被动侧同一轴线车轮水平相对偏差这五个指标按零偏差进行了控制。注:起重机跨度的基准是取了车间14对钢柱处轨道实际尺寸的平均值。⑵.安装之前对同一轴线的车轮直径误差、硬度误差、径向和端面跳动误差进行了仔细测量和严格控制。其中两组主动车轮组装配后因直径误差的相对误差和端面跳动误差不合格进行了二次加工。⑶.以上和其他指标实际测量数据详见《拉矫跨起重机运行机构安装质量记录》。3.对桥架走台、端梁、司机室结构变形部分进行了矫正修复和加固处理。对减速机安放处的钢板和焊缝裂纹处重点进行了处理。4.对大车运行轨道进行了检测,对轨道总直线度、任意2m内轨道直线...

展开>> 收起<<
维修验收报告(精选6篇).docx

共12页,预览3页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本文档由网友提供,仅限参考学习,如有不妥或产生版权问题,请联系我们及时删除。 客服请联系: fanwenhaiwang@163.com 微信:fanwenhai2012

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 12
客服
关注